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孔壁粗糙度解决处理方案

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-02-06 01:37
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2021年2月6日发(作者:野)


PCB


机械钻孔问题解决方法





PCB


板 一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有


4



6



8


层之< /p>


分。其中钻孔占印刷电路板成本的


30~40%

< br>,量产常需专门设备和钻头。好的


PCB


钻头用


品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位精度高,孔壁品质好,寿命长等优良特性。

< p>




影响钻孔的孔位精 度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度


与孔壁品质的主要因素,并 提出相应的解决办法,以供大家参考。






一、为什么孔内玻纤突出


(Fiber Proturusion in Hole)







1.


可能原因:退刀速率过慢






对策:增快退刀速率。






2.


可能原因:钻头过度损耗






对策: 重新磨利钻尖,限制每只钻尖的击数,例如上线定位


1500


击 。





< /p>


3.


可能原因:主轴转速


(RPM)


不足






对策:调整进刀速率和转速的关系到最佳的状况,检查转速变 异情况。






4.


可能原因:进刀速率过快






对策: 降低进刀速率


(IPM)







二、为什么孔壁粗糙


(Rough hole walls)







1.


可能原因:进刀量变化过大






对策:维持固定的进刀量。






2.


可能原因:进刀速率过快






对策:调整进刀速率与钻针转速关系至最佳状况。






3.


可能原因:盖板材料选用不当






对策:更换盖板材料。






4.


可能 原因:固定钻头所使用真空度不足






对策:检查钻孔机台真空系统,检查主轴转速是否有变异。






5.


可能原因:退刀速率异常






对策:调整退刀速率与钻头转速的关系至最佳状况。






6.< /p>


可能原因:针尖的切削前缘出现破口或算坏






对策:上机前先检查钻针情况,改善钻针持取习惯。






三、为什么孔形真圆度不足?






1.


可能原因:主轴稍呈弯曲






对策: 更换主轴中的轴承


(Bearing)







2 .


可能原因:钻针尖点偏心或削刃面宽度不一






对策: 上机前应放大


40


倍检查钻针。






四、为什么板叠上板面发现藕断丝连的卷曲形残屑?






1.


可能原因:未使用盖板






对策:加用盖板。






2.


可能原因:钻孔参数不恰当






对策: 减低进刀速率


(IPM)


或增加钻针转速


(RPM)







五、为什么钻针容易断裂?






1.


可能原因:主轴的偏转


(Run- Out)


过度






对策:设法将的主轴偏转情况。






2.


可能原因:钻孔机操作不当






对策:






1)


检查压力脚是否有阻塞


(Sticking)





2)


根据钻针尖端情况调整压力脚的 压力。






3)


检查主轴转速的变异。






4)< /p>


钻孔操作进行时间检查主轴的稳定性。






3.


可能原因:钻针选用不当






对策: 检查钻针几何外型,检验钻针缺陷,采用具有适当退屑槽长度的钻头。






4.< /p>


可能原因:钻针转速不足,进刀速率太大






对策: 减低进刀速率


(IPM)







5.


可能原因:叠板层数提高






对策:减少叠层板的层数


(Stack Height)





六、为什么空位不正不准出现歪环破环?






1.


可能原因:钻头摇摆晃动






对策:






1)


减少待钻板的叠放的层数。






2)< /p>


增加转速


(RPM)


,减低进刀速


(IPM)







3)


重磨及检验所磨的角度与同心度。






4)


注意钻头在夹筒上位置是否正确。






5)


退屑槽长度不够。






6)< /p>


校正及改正钻机的对准度及稳定度。






2.


可能原因:盖板不正确






对策: 选择正确盖板,应选均匀平滑并具有散热与钻针定位功能者。






3.


可能 原因:基板中玻璃布的玻璃丝太粗






对策:改用叫细腻的玻璃布。






4.< /p>


可能原因:钻后板材变形使孔位偏移






对策:注意板材在钻前钻后的烘烤稳定。






5.


可能原因:定位工具系统不良






对策:检查工具孔的大小及位置。






6.


可能原因:程序带不正确或损毁






对策:检查城市带及读带机。






七、为什么孔径有问题,尺寸不正确?






1.


可能原因:用错尺寸的钻头






对策:钻头在上机前要仔细检查并追究钻机的功能是否正确。






2.


可能原因:钻头过度损伤






对策:换掉并定出钻头使用的对策。






3.


可能 原因:钻头重磨次数太多造成退屑槽长度不够






对策:明订钻头使用政策,并检查重磨的品质。






4.


可能原因:主轴损耗






对策:修理或换新






八、为什么胶渣

< br>(Smear)


太多?






1.


可能原因:进刀及转速不对






对策:按材料性质来做钻孔及微切片试验以找出最好的情况。






2.< /p>


可能原因:钻头在孔中停留时间太长



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