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中国石油大学(北京)现代远程教育
毕
业
设
计(论文)
柯克亚凝析气田
积液替喷小产气井复产措施研究
姓
名:马晓婧
学
号:
性
别:女
专
业
:
石油工程
批
次:
0903
电子邮箱:
721188012@
联系方式:
学习中心:新疆喀什财贸
指导教师:王刚
2011
年
4
月
22
日
i
柯克亚凝析气田
积液替喷小产气井复产措施研究
摘要
柯克亚凝析气田由于勘探初期的
无控井喷破坏和近
30
年的衰竭式开采,
地层压力下降迅速,
目前压力仅为原始地层压力的
1/3
p>
,
地层反凝析现象严重,
气井产能、
凝析油含量急剧下降。
由于地层压力较低和反凝析液的堵塞,
致使
多口气井因低于最小携液气量造成井腔积液、
间开或停喷,
只能进行间歇替喷
生产。不仅造成大量高压天然
气和凝析油燃烧浪费,还存在环境污染。
为使这些井恢复产能
,
减少高压天然气的放空燃烧浪费。
通过对积液替喷
小产气井的生产特征进行分析、
研究,
同时结合柯
克亚凝析气田成熟的气举采
油工艺,精心优选了积液替喷小产气井间歇气举调整方案,根
据方案,在柯
331
井取得间歇气举试验成功。积液替喷小产气
井间歇气举的成功实施,不仅
减少了气田高压天然气的放空浪费,
同时为实现资源节约型、
环境友好型企业
提供了技术支持、技
术依据。
关键词
:积液;停喷;凝析油
2i
目
录
第一章
气田高压气井生产现状
第二章
积液替喷小产气井的生产特征
第三章
复产措施研究
3.1
调整对策分析
3.2
气举方案的研究与优化
3.3
< br>方案实施
第四章
实施效果评价
第五章
结论及建议
3i
第一章
柯克亚凝析气田高压气井生产现状
1.1
、高压气井生产现状
柯克亚凝析气田是保证塔西南公司炼化生产及生活的唯一气田,由于近
3
0
年的衰竭式开采,
地层压力下降迅速,
目前压力仅为原始地层压力的
1/3
(表
1-1
)
,地层反凝析现象严重,气井产能、凝析油含量急
剧下降。
序
号
1
2
3
4
5
油
气藏
X41
X42
X51
X72
X8
表
1-1
柯克亚凝析气田地层压力、油气产能统计表
地层压力
单井产能
凝析油含量
原
始
目
前
方案
目前
原始
目前
(MPa)
(MPa)
(104m3)
(104m3)
(g/m3)
(g/m3)
37
14.07
6.1-8.1
2.9
384
77.8
39.4
12.7
4.5-6.0
1.5
340-390
82.8
39.4
14.3
4.8-6.4
2.8
340-390
86.6
45
19.3
9.6-11.0
7.9
320-350
54.0
55
21.6-40.14
3.86-16.0
2.8
360-380
54.4
由于地层压力较低和反凝析液的堵塞,
致使多口气井因低于最小
携液气量
造成井腔积液、
停喷或接近和已无法进入现有的气井流
程生产的困难局面。
其
中:
14
口气井进大罐或低压流程生产,
14
口气井间
歇替喷生产,
仅有
15
口气
井尚能正常连续生产(表
1-2
)
。
表
1-2
柯克亚凝析气田气井生产统计表
序
号
1
生产
方式
井数
井
号
日产气量
备注
104m3
< br>部分进罐井天然气放空燃烧
浪费,
K7013
间歇供气生产
因替液部分天然气放空燃烧
浪费,
K233
、
K
301
、
K416
井
< br>吞吐注气生产。
K218
、<
/p>
K232
、
K354
、
K410
、
KS102
井
今
年
措
施
井
,
K8002
、
K8006
新钻井
进
罐
及
低
p>
14
压流程
K
104
、
K212
、
< br>K221
、
K240
、
K241
、
K244
、
31.20
KX3
、
K243
、
K312
、
K341
、
K40
1
、
K503
、
K7013
、
K7016
K218
、
K233
、
K250
、
K301
、
K331
、
K4102
、
p>
K4106
、
K4105
< br>、
K4201
、
K412
、
K415
、
35.
33
K416
、
K50
、
K7012
K223
、
K232
、
K30
、
K333
、
K342
、
K354
、
K372<
/p>
、
K410
、
K
7011
、
K7014
、
K8001
、
89.58
K8002
、
K8003
、
K8006
、
KS102
2
替喷生产
14
3
正常生产
15
目前气田高压气井可分为两类:生产油压
>7.5MPa
气
井;
7.5MPa>
生产油
压
>6.0MPa
气井;
生产油压
>7.5MPa
气井
<
/p>
该类气井目前主要集中在采油队三、
四号计量站,
现能正常进站连续生产
气井共有
10
< br>口井、日产气量
68.74
×
1
04m3
,其中包括循环注气井
(
柯<
/p>
30
井
)
和柯深
102
井;间歇替喷生产气井
8
口、日产气量
19.19
×
< br>104m3 (
表
1-3)
。<
/p>
序
站
号
号
1
2
二
号站
表
1-3
柯克亚凝析气田生产油压高
于
7.5
兆帕高压气井生产统计表
油压
套压
日
产
量
气油比
井号
备
注
MPa
MPa
油(
t
)
气(
m3
)
水(
m3
)
m3/t
K30
K232
12.5
22.0
11.8
20.0
0
6.00
89999
50000
1
0
0
0
83331
循环注气井
表
1-3
柯克亚凝析气田生产油压高于
7.5
兆帕高压气井生产统计绪表
小
计
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小
计
2
13
14
四
15
号
16
站
17
小
计
3
18
KS102
合
计
K372
K412
三
号
站
K233
K250
K354
K410
K416
K50
8.0
7.7
16.5
7.9
8.1
7.3
9.7
7.8
17.9
8.3
10.9
9.2
7.4
17.4
8.6
10.0
8.1
9.0
9.7
11.2
28.0
6.00
1.07
2.39
8.11
0.49
1.85
0.78
0.62
33.72
4.29
7.16
60.48
5.71
1.22
1.18
1.03
9.02
18.16
17.23
101.87
139999
48739
32299
50462
21042
18148
30246
10782
121756
88542
35345
457361
77208
26338
10018
15316
113674
242554
39379
879293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.21
0.01
0.24
0
0
0
0
0
0
53
53
83331
45550
13514
6222
42943
98091
38777
17390
3611
21472
4933
7562
13522
21589
8489
14870
13412
13759
2285
8631
替喷生产
替喷生产
替喷生产
替喷生产
替喷生产
新投产井
替喷生产
替喷生产
替喷生产
深部气井
K4105
7.6
K8001
15.4
K8002
8.3
K8003
8.7
9.0
7.8
K4201
8.0
K4106
8.0
K7014
10.0
20.0
7.5MPa>
< br>生产油压
>6.0MPa
气井
该类气井目前主要集中在采油队一、
二号计量站,
现能正常进站连续生产
气井共有
5
< br>口井、日产气量
20.84
万立方米,间歇替喷生产气井
6
口、日产气
量
16.14
万立方米(表
1-4
)<
/p>
。
表
1-4
柯克亚凝析气田生产油压低于
7.5
兆帕高压气井生产统计表
序
站
井
号
号
号
1
2
3
4
小
计
1
5
6
7
8
9
K218
K223
二
号
K331
站
K333
K342
K301
一
K4102
号
站
K7011
K8006
油压
MPa
6.5
6.8
7.5
7.0
6.0
6.0
6.6
6.6
7.8
套压
MPa
6.2
8.5
9.0
7.5
7.6
6.8
7.6
8.2
日
产
量
油(
t
)
1.46
1.22
4.79
7.46
14.93
1.23
2.09
1.29
2.82
12.67
气油比
气(
m3
)
水(
m3
)
m3/t
39283
18555
61680
20111
139629
23465
22015
22424
38617
65975
2
备注
替喷生产
替喷生产
替喷生产
替喷生产
0
0
0
5.71
5.71
0
0
0
0
0
26906
15209
12877
2696
9352
19077
10533
17383
13694
5207
10
11
小
计
2
合
计
K415
K7012
6.3
6.5
7.4
8.5
5.84
1.94
28.18
43.11
41113
16530
230139
369768
0
0.09
0.09
5.80
8511
8521
8562
8836
替喷生产
替喷生产
1.2
、存在问题
< br>1
、
主力采气层系
(
X42-X51
、
X72
)
由于采取衰竭式开采、
地层压力降低,
致使反凝析现象严重,
气井产能、
凝析油含量急剧下降;
p>
多数气井因低于最小
携液气量,导致井腔积液、停喷,只能进低压流
程或井口替喷生产。
2
、
井口替喷生产气井较多,
不仅造成大量高压天然气和凝析油燃烧浪费,
p>
还存在环境污染。
3
、油气计量偏差较大。
第二章
积液替喷小产气井的生产特征
针对气
田高压气井生产现状及存在问题,
为了减少高压天然气及凝析油的
放空浪费,
决定对积液替喷小产气井的生产特征进行分析、
研
究,
为下步制定
确实可行的调整对策提供基础依据。
1
)
、地层压力低,井
口油压和生产系统压力相差不大(表
2-1
)
< br>。
表
2-1
柯克亚凝析气田积液替喷小产气井压力数据统计表
井号
K4102
K
301 K218 K331 K415 K7012
K
233 K250 K4105
K
416 K50
K412
K4201
K
4106
油
压
6.8
6.5
6.2
6.6
6.3
6.5
8.0
7.7
7.6
8.1
7.3
7.8
8.0
8.0
(MPa)
静
压
11.42
14.07 13.16 13.01 13.90 26.73
14.24 11.24 15.62
13.46
18.37 11.52 12.39
15.38
(MPa)
流
压
8.78
8.15
10.04 11.16 8.68
9.65
12.52 10.58 11.29
11.42 13.34 10.20 11.80
8.52
(MPa)
系
统
压
5.8-6.5
6.0-6.3
7.2-7.5
7.8-8.2
力
2
)
p>
、
油气产能偏低,
日产气量达不到最小携液
气量(表
2-2
)
,导致井筒积
液(图
2-1
)
,以
致于进行井口或进罐间歇替喷生产(图
2-2
)
。
计量站
井号
K301
一号站
K4102
6.2
K218
K331
二号站
K415
6.3
4.11
1.65
5.00
5.00
4
天井口放喷替液
30
分钟
进罐替液
3
表
2-2
柯克亚凝析气田积液替喷气井生产情况统计表
日产
最小携
油压
气量
液气量
生
产
状
况
(
MPa
)
104m3
104m3
6.5
3.92
1.86
2.35
2.24
3.95
3.75
3.93
4.04
间歇开井或井口放喷替液生产
1
p>
天井口放喷替液
1
小时,油套互开生产
p>
2
天进罐替液
6
0
分钟
1
天
进罐替液
30
分钟
6.0
6.5
K7012
6.5
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