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柯克亚凝析气田积液替喷小产气井复产措施研12究

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-02-12 21:46
tags:

-

2021年2月12日发(作者:ftz)




中国石油大学(北京)现代远程教育









计(论文)









柯克亚凝析气田



积液替喷小产气井复产措施研究








名:马晓婧





号:





别:女






:


石油工程





次:


0903


电子邮箱:


721188012@


联系方式:



学习中心:新疆喀什财贸



指导教师:王刚




2011



4



22



i


柯克亚凝析气田



积液替喷小产气井复产措施研究




摘要



柯克亚凝析气田由于勘探初期的 无控井喷破坏和近


30


年的衰竭式开采,


地层压力下降迅速,


目前压力仅为原始地层压力的


1/3



地层反凝析现象严重,


气井产能、


凝析油含量急剧下降。


由于地层压力较低和反凝析液的堵塞,


致使


多口气井因低于最小携液气量造成井腔积液、


间开或停喷,


只能进行间歇替喷


生产。不仅造成大量高压天然 气和凝析油燃烧浪费,还存在环境污染。



为使这些井恢复产能 ,


减少高压天然气的放空燃烧浪费。


通过对积液替喷

< p>
小产气井的生产特征进行分析、


研究,


同时结合柯 克亚凝析气田成熟的气举采


油工艺,精心优选了积液替喷小产气井间歇气举调整方案,根 据方案,在柯


331


井取得间歇气举试验成功。积液替喷小产气 井间歇气举的成功实施,不仅


减少了气田高压天然气的放空浪费,


同时为实现资源节约型、


环境友好型企业


提供了技术支持、技 术依据。




关键词


:积液;停喷;凝析油















2i







第一章




气田高压气井生产现状



第二章




积液替喷小产气井的生产特征



第三章




复产措施研究



3.1


调整对策分析



3.2


气举方案的研究与优化


3.3

< br>方案实施



第四章



实施效果评价



第五章




结论及建议


3i



第一章




柯克亚凝析气田高压气井生产现状



1.1


、高压气井生产现状



柯克亚凝析气田是保证塔西南公司炼化生产及生活的唯一气田,由于近


3 0


年的衰竭式开采,


地层压力下降迅速,


目前压力仅为原始地层压力的


1/3


(表

1-1



,地层反凝析现象严重,气井产能、凝析油含量急 剧下降。







1


2


3


4


5




气藏



X41


X42


X51


X72


X8



1-1



柯克亚凝析气田地层压力、油气产能统计表



地层压力



单井产能



凝析油含量











方案



目前



原始



目前



(MPa)


(MPa)


(104m3)


(104m3)


(g/m3)


(g/m3)


37


14.07


6.1-8.1


2.9


384


77.8


39.4


12.7


4.5-6.0


1.5


340-390


82.8


39.4


14.3


4.8-6.4


2.8


340-390


86.6


45


19.3


9.6-11.0


7.9


320-350


54.0


55


21.6-40.14


3.86-16.0


2.8


360-380


54.4


由于地层压力较低和反凝析液的堵塞,


致使多口气井因低于最小 携液气量


造成井腔积液、


停喷或接近和已无法进入现有的气井流 程生产的困难局面。



中:


14


口气井进大罐或低压流程生产,


14


口气井间 歇替喷生产,


仅有


15


口气

< p>
井尚能正常连续生产(表


1-2






1-2


柯克亚凝析气田气井生产统计表







1


生产



方式



井数












日产气量



备注



104m3

< br>部分进罐井天然气放空燃烧


浪费,


K7013

< p>
间歇供气生产



因替液部分天然气放空燃烧


浪费,


K233



K 301



K416


< br>吞吐注气生产。



K218


、< /p>


K232



K354


K410



KS102









K8002



K8006


新钻井







14


压流程



K 104



K212


< br>K221



K240



K241



K244



31.20



KX3



K243



K312



K341



K40 1



K503



K7013



K7016


K218



K233



K250



K301



K331



K4102



K4106



K4105

< br>、


K4201



K412



K415



35. 33


K416



K50



K7012


K223



K232



K30


K333



K342

< p>


K354



K372< /p>



K410



K 7011



K7014



K8001



89.58


K8002



K8003


< p>
K8006



KS102


2


替喷生产



14


3


正常生产



15

目前气田高压气井可分为两类:生产油压


>7.5MPa


气 井;


7.5MPa>


生产油



>6.0MPa


气井;


生产油压


>7.5MPa


气井


< /p>


该类气井目前主要集中在采油队三、


四号计量站,


现能正常进站连续生产


气井共有


10

< br>口井、日产气量


68.74


×


1 04m3


,其中包括循环注气井


(


柯< /p>


30



)


和柯深


102


井;间歇替喷生产气井


8


口、日产气量


19.19


×

< br>104m3 (



1-3)


。< /p>











1


2




号站




1-3


柯克亚凝析气田生产油压高 于


7.5


兆帕高压气井生产统计表



油压



套压











气油比



井号








MPa


MPa


油(


t




气(


m3




水(


m3




m3/t


K30


K232


12.5


22.0



11.8


20.0



0


6.00



89999


50000


1


0


0


0


83331


循环注气井





1-3


柯克亚凝析气田生产油压高于


7.5


兆帕高压气井生产统计绪表







1


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12






2


13


14




15




16




17






3


18


KS102







K372


K412










K233


K250


K354


K410


K416


K50




8.0



7.7



16.5



7.9



8.1



7.3





9.7



7.8



17.9



8.3



10.9



9.2



7.4



17.4



8.6



10.0







8.1



9.0



9.7



11.2





28.0





6.00



1.07



2.39



8.11



0.49



1.85



0.78



0.62



33.72



4.29



7.16



60.48



5.71



1.22



1.18



1.03



9.02



18.16



17.23



101.87



139999


48739


32299


50462


21042


18148


30246


10782


121756


88542


35345


457361


77208


26338


10018


15316


113674


242554


39379


879293


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0.21


0.01


0.24


0


0


0


0


0


0


53


53


83331


45550


13514


6222


42943


98091


38777


17390


3611


21472


4933


7562


13522


21589


8489


14870


13412


13759


2285


8631



替喷生产



替喷生产





替喷生产



替喷生产



替喷生产




新投产井






替喷生产



替喷生产



替喷生产





深部气井




K4105


7.6



K8001


15.4



K8002


8.3



K8003


8.7





9.0



7.8



K4201


8.0



K4106


8.0



K7014


10.0





20.0





7.5MPa>

< br>生产油压


>6.0MPa


气井



该类气井目前主要集中在采油队一、


二号计量站,


现能正常进站连续生产


气井共有


5

< br>口井、日产气量


20.84


万立方米,间歇替喷生产气井


6


口、日产气



16.14


万立方米(表


1-4


)< /p>





1-4



柯克亚凝析气田生产油压低于


7.5


兆帕高压气井生产统计表















1


2


3


4






1


5


6


7


8


9


K218


K223






K331




K333


K342


K301




K4102






K7011


K8006


油压



MPa


6.5


6.8


7.5


7.0



6.0


6.0


6.6


6.6


7.8


套压



MPa



6.2


8.5


9.0



7.5


7.6


6.8


7.6


8.2










油(


t




1.46


1.22


4.79


7.46


14.93


1.23


2.09


1.29


2.82


12.67


气油比



气(


m3




水(


m3




m3/t


39283


18555


61680


20111


139629


23465


22015


22424


38617


65975


2


备注



替喷生产



替喷生产






替喷生产




替喷生产





0


0


0


5.71


5.71


0


0


0


0


0


26906


15209


12877


2696


9352


19077


10533


17383


13694


5207


10


11






2









K415


K7012


6.3


6.5




7.4


8.5




5.84


1.94


28.18


43.11


41113


16530


230139


369768


0


0.09


0.09


5.80


8511


8521


8562


8836


替喷生产



替喷生产





1.2


、存在问题


< br>1



主力采气层系


< p>
X42-X51



X72



由于采取衰竭式开采、


地层压力降低,


致使反凝析现象严重,


气井产能、


凝析油含量急剧下降;


多数气井因低于最小


携液气量,导致井腔积液、停喷,只能进低压流 程或井口替喷生产。



2


< p>
井口替喷生产气井较多,


不仅造成大量高压天然气和凝析油燃烧浪费,


还存在环境污染。



3


、油气计量偏差较大。



第二章




积液替喷小产气井的生产特征



针对气 田高压气井生产现状及存在问题,


为了减少高压天然气及凝析油的


放空浪费,


决定对积液替喷小产气井的生产特征进行分析、


研 究,


为下步制定


确实可行的调整对策提供基础依据。

< p>


1



、地层压力低,井 口油压和生产系统压力相差不大(表


2-1


< br>。




2-1


柯克亚凝析气田积液替喷小产气井压力数据统计表



井号



K4102


K


301 K218 K331 K415 K7012


K


233 K250 K4105


K


416 K50


K412 K4201


K


4106




6.8


6.5


6.2


6.6


6.3


6.5


8.0


7.7


7.6


8.1


7.3


7.8


8.0


8.0


(MPa)




11.42


14.07 13.16 13.01 13.90 26.73


14.24 11.24 15.62


13.46 18.37 11.52 12.39


15.38


(MPa)




8.78


8.15


10.04 11.16 8.68


9.65


12.52 10.58 11.29


11.42 13.34 10.20 11.80


8.52


(MPa)




5.8-6.5


6.0-6.3


7.2-7.5


7.8-8.2




2




油气产能偏低,


日产气量达不到最小携液 气量(表


2-2



,导致井筒积


液(图


2-1



,以 致于进行井口或进罐间歇替喷生产(图


2-2





计量站



井号



K301


一号站



K4102


6.2


K218


K331


二号站



K415


6.3


4.11


1.65


5.00


5.00


4


天井口放喷替液


30


分钟



进罐替液



3



2-2



柯克亚凝析气田积液替喷气井生产情况统计表



日产



最小携



油压



气量



液气量















MPa




104m3


104m3


6.5


3.92


1.86


2.35


2.24


3.95


3.75


3.93


4.04


间歇开井或井口放喷替液生产



1


天井口放喷替液


1


小时,油套互开生产



2


天进罐替液


6 0


分钟



1


天 进罐替液


30


分钟



6.0


6.5


K7012


6.5

-


-


-


-


-


-


-


-



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