-
余热余压利用项目节能量计算
(
1
)采用溴化锂吸收式制冷技术,利用废热制取冷媒水替代冰
机制冷项目,改造后停运
7
台活塞式冰机。
改造前
7
台活塞式冰机
每小时用电量
:7×
190kW=1330kW
改造后溴化锂吸收式制冷机组配电设备每小时用电量
:173.3kW
年运行小时
:8000h
电折标系数
: 0.366kgce/kWh
节电折标量:(
1330-173.3
)
×
8000×
0.366/1000=3387
tce
(
2
)利用工艺废热加热锅炉
除氧水
两期合成供给热:循环机铭牌
出塔气量:
13350NM
3
/tHN
3
小时氨产量:
16.5
tHN
3
/h
水冷器进口温度:<
/p>
94
℃
出口温度:
34
℃
C
P
=7.6kcal/kmil
℃
<
/p>
Q=
1
?
133
50
?
16
.
5
?
7
.
6<
/p>
?
4
.
1868
?
60
22
.
4
℃
=1.877×
< br>10
7
kJ/h(
△
T=94-34=60)
Q
节约
=120×
1000×
(52-15)×
4.1868=1.859×
10
7
kJ/h
< br>m
节蒸汽
=
18590000<
/p>
=8003kgh
2762
.
9
?
440
.
03
实际节约为
:7.6th
年节能量
=7.6
×
8000
=60800t
蒸汽
/
年×
128.6=7818.88tce
依据:
<
/p>
1
、
2007
年
1
月
-2008
年
4
月
,
除
氧水
150m
3
/h
除氧进口温度
25
℃
,
出口
95
℃。
p>
2
、
2008
年<
/p>
5-8
月
170 m
3
/h
,
15
℃,
95
℃。
< br>3
、
2008
年
9
月
-2009
年
6
月
200 m
3
/h
,
15
℃,
p>
95
℃。
4
p>
、回收热水:锻烧
28t/h
、脱碳
5t/h
、重灰
2t/h
、干铵
3t/h
,
以上四项合计约
40 t/h
,温度为
100
℃。
40
?
1000
?
?
100
?
95
< br>?
?
4
.
2
?
0
.
4
T
2762
.
9
?
440
.
03
?
150
?
40
?
?
1000
?
?
95
?
< br>15
?
?
4
.
2
?
0
.
4
?
15
.
5
T
?
150
?
0
.
103
T
汽
/
T
p>
水
①
=
k
?
170
?
40
?
?
1000
p>
?
?
95
?
15
?
?
4
.
2
?
0
.
4
?
18
.
8
?
170
?
0
.
108
T
汽
/
T
水
②
=
k
?
200
?
40
?
?
1000
?
?
95
?
15
?
?
4
.
2
?
0
.<
/p>
4
?
?
22
p>
.
7
?
8
?
?
200
?
0
.
075
T
汽
/
T
水
③
=
k
< br>5
、回收热量
=
(
3
)采用无动力氨回收技术回收氨项目
采用无动力氨回收改造现等压回收
氨以节约动力和蒸氨蒸汽,
并增加回收合成氨量。
改
造
前
氨
回
收
蒸
汽
流
量
平
均
4.08
t/h
,
年
蒸
汽
用
量
=4.08×
8000=32640 t/a
;改造后无蒸
汽消耗,节约蒸汽量为
32640t/a
。
蒸汽折标系数:
128.6kgce/t
节约蒸汽折标量:
32640×
128.6/100
0=4197.5 tce
改造前因稀氨水膨胀外排
6.27
m3/h
,年外排氨水折合成氨量
6.
27×
16×
17/20×
8000=
682
t/a
;改造后无外排废水,节约合成氨量为
682 t/a
。
2
007
年吨合成氨综合能耗:
1.699tce/t
(实际统计数据)
节约合成氨折标量:
682×
1.699=1158.7 tce
节蒸汽和氨折标量为:
4197.5+1158.7=5356
tce
(
4
)采用涡轮机组回收脱碳
余压位能项目
改造后
1
#
脱碳增加一台水力透平发电机,每小时发电
160
kW,
相
当于节电
160kWh
;
2
#
脱碳安装一台
水力透平涡流泵,停掉
1
台配电
机
p>
200kW
的贫液泵,相当于节电
200k
Wh
。