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设备的日常维护、保养、管理个人述职报
告
<
/p>
一、
2020
年重点工作完成情况
2020
年在厂、段党政的领导以
及有关部门
的鼎力大举救济支持下,主要完成了以下工作:
1
、坚持做好设备的日常维护、保养
、润滑等工作,做好
设备运行历程中的状态监测,确保设置装备摆设处于精良状态,
p>
设备运转率比计划和去年同期分别提高了
1.28
< br>和
0.52
个百分
点。
2
、设备管理贯彻防备维修头脑,认真落实计划检修、系
统检修、同步检修制度
,严把维修质量关,杜绝重复维修和返
工现象;设备管理更加科学,尽可能地减少非计划
性检修次数;
公道分派检验工作量,使全年检修任务均衡常态:⑴全年更换
球磨机衬板共
10
套,其中
φ50364
球磨机衬板
1
套,φ32
45
球磨机衬板
9
套。⑵利用碎三皮带
胶接头及外部电网影响等时
机,根据生产环境和设置装备摆设状态,合理组织系统检修和
同步检修;按时保质地完成计划和临时增加的各项检验使命,
实
现了不破皮、不流血的宁静工作目的。
3
、继续完善人力资源调整工作:⑴
2020
年钳工班有
2
人
退休(钳工
1
名、行车工
1
名)、
3
人病休,球磨机更换衬板
p>
时,需将三个钳工班的工种合理配置组合,以保证检修工作和
人员的
排班需求(为了保证全厂生产使命可以顺利完成,
2020
年检
前厂要求利用年检时间对
7#φ3245
球进行衬板工作,工<
/p>
段和钳工班长反复研究决定,将年检筹划项目调解进度,并合
理安
排职员和班次,安全、如期地完成了衬板更换工作)。
⑵φ3245
球磨机的进出料衬套及端盖、出料橡胶提升斗等分
别到达调换周期,使用调换衬板的
机遇,对两个钳工班的检修
使命举行实时调解。
4
、精心
做好
2020
年年终设备检修,严把检修质量关(可
能明年又没有年检机会)按时保质地完成计划和临时增加的各
项检验使命,
实现了年检期间不破皮、不流血的宁静工作目的,
为完成厂下达的各项生产任务打好坚实
基础:⑴2020
年
7
月
制定了年检计划表及年检安全措施一览表,与班组长反复核对,
平时想做但又
做不了的项目做到一个不拉。⑵年检前对参检人
员举行全面的宁静教诲,组织学习相关工
种的安全技术操作规
程、《
2020
年
年检项目安全措施一览表》、《检修作业安全
管理标准》等,以提高安全防护意识和防备
技能。⑶年检前对
工器具、起重设置装备摆设等举行了查抄,确保其性能安全、
有效。⑷针对年检项目内容、危险源辨识和工作环境进行安全
评价;各班
组认真开好每天的班前会,结合检修项目公道做好
劳动构造,建立互保对子,切实将安全
措施布置和落实到位
;
坚持正确实行检验挂牌制度。⑸坚持正确
实行检验挂牌制度
,
填写停送电操作票。⑹特种作业人员都做到
了持证上岗,起重
作业有专人指挥,起重用绳事先严酷查抄,起重作业人员严格
执行“十不吊”准则。⑺现场有多层作业(旋流器平台和球磨
机平台;<
/p>
KYF-130
浮选机、浮选柱上下工作面)或多工种、多
单位联合交叉作业时(球磨机进出料衬套金刚砂防磨修复、泵
池墙板加
固),上下层作业职员相互提示,不随意抛扔物件,
并指派了专人进行安全监护;高空作
业都系好安全带,登梯作
业有专人监护。⑻每天早碰会都强调作业时禁止吸烟;氧气、<
/p>
乙炔瓶确保安全间隔,严禁混放,严格服从宁静操作规程,以
防回
火引起爆炸,检修场合配备了灭火器。⑼填写受限空间作
业许可证,在药台内检修时(药
台所有放量阀更换),保持通
风良好,在停水前把药箱冲洗洁净,严格执行《药剂使用、
作
业及检修安全注意事项》。⑽对委外工程项目增强宁静办理,
督促委外施工单位进行厂、工段两级安全教育,施工过程中派
出对应班组里的钳工现场引
导,确保作业有序进行;工段领导
分区负责安全、检修、协调工作(年检最难、也是最没
把握的,
重点管理)。⑾检修园地照明包管富足,现场的备品、备件、
< br>更换下的废旧物件摆放划一,安全通道保持畅通,生活垃圾也
做到实时清算,保持
现场卫生整洁。检修过程中拆除的宁静防
护办法,临时拉了安全警示带(
KYF-130
浮选机),项目竣事
后立刻规复。⑿换
下的废油和清理的药剂按照《泗洲选矿厂危
险废物管理标准》执行,污水、污油不外排,
做好环保工作。
5
、为满意生产及宁静必要,进行了一系列的改进工作:
⑴随着磨机利用年限的增长,球磨机设置装备摆设性能降落,
每到高温季节,
1#
磨机经常因气温缘故原由而产生妨碍停球,
给生产的稳定和生产任务的完成带来不利影响,
2020.6.12-19
,
钳工班组配合电仪系统及外聘的专业清洗队伍对
1
#
球主电机
举行洗濯工作,成功解决因散热不佳而引发的定子温
度过高问
题(与清洗前相比,下降
200C
多)。⑵利用大球更换衬板及
洗濯主电机的机遇,对大球旋流器平台进行改造:①大
球
1#
、
3#
、
4#
试验新型旋流器安装到位;②更换旋流器六角分配器及<
/p>
部分上浆管;③旋流器平台整体下降
30
公分(配合新型旋流
器空间位置);④斜皮带首轮处加球斗支架底座更换;⑤泵池
内机械手支架举行加固和防腐。⑶球磨场清水管路改造(提前
申请并确
定实施方案,利用年检时机管路对接、碰头):①更
换球磨厂砂泵封水管路;②更换稀酸
罐化工泵封水管路;③更
换大球空压机房冷却水管路。⑷3#10/8
< br>砂泵初始安装时,减
速箱型号是
ZD35
,传动比
2
,装配方式Ⅰ型,与其他
8
台砂
泵减速箱型号差别,以是需特殊制作备件,增
加成本。改进前,
一直用卫生水管放在减速箱上部水浇法来降温,以包管减速箱
连续工作,不符合现场标准化办理的要球。现场勘查、研究后
决定,将<
/p>
3#
砂泵减速箱装配方式改为Ⅰ型,测绘、制作电机
与减速箱底座,浇筑大底板,利用年检时机安置电机与减速箱。
11.1
p>
开车后,减速箱运行正常,再没有发烫现象。⑸φ350
旋
流器平台利用多年后,腐蚀严重,存在安全隐患,在不影响二
段磨机生产
的环境下,合理安排改造工作:①1
-5#
小球
φ350
旋流器平台改造;②旋流器平台钢结构改造、制作楼梯;③3#
小球安装
4
台
φ35
0
新型旋流器总成。⑹优化浮选控制过程,
完善磨矿控制功能。
浮选系统精选柱安置取样机,在年检前就
确定了符合现场现实环境的安置方案,制定了相
应的安全措施
后举行安置,在年检系统停车时举行管路对接。⑺继去年对浮
选石灰返回管及平台更新改造后,继续对浮选石灰添加桶及管
路更新改造,确
保石灰供应顺畅,并为生产班操作工及钳工班
检修人员提供安全保障:①石灰添加桶(上
130m3
粗一浮选机
楼梯旁)增高<
/p>
50Cm
;②石灰添加桶移位(粗选浮选柱);③
两个石灰添加桶之间管路更换;④(新电机库上方)至
1#
球
排矿口石灰管路联通。⑻年检时机,浮选柱泡沫槽
φ20
0
连通
管改
U
型明渠,优化改进浮选作业,保证管道流通顺畅。⑼浮
选柱平台格筛板锈蚀腐败,影响安
全生产,亟需更换。现场测
绘、制作格筛板并宁静铺设,满足现场标准化管理要求(高空
作业,安全监护委外单位现场施工)。⑽药台接药桶及稀酸罐
闸
阀改造:①药剂特性,对设备腐蚀严重,残渣及杂质常常堵
塞药剂管路,影响药剂添加,
现场测量、设计,接药桶改成
304
不锈钢材质,并加设
304
不锈钢滤网;②稀酸具有猛烈腐
蚀性,
管路上的控制闸阀利用寿命短,用不锈钢闸阀替代普通
闸阀(使用寿命延长,但价格高)
,查询相关资料后,改用一
体式工程塑料球阀(
2020.8.
15
选硫系统停车时更换),目前
仍在观察使用寿命如何?价格
是同规格不锈钢闸阀的
1/10
。
7
、大修工作:
5#
球磨机大修(定于
12.5
开始,预计
15
天),⑴主要检修内容如下:①更换进料衬套及进料端盖;②
更换出料衬套、出料端盖、出料橡胶提升斗;③更换进出料波
司轴瓦;④大齿
轮翻面;⑤更换小齿轮轴总成;⑥更换全套衬
板;⑦更换进出料波司进油管和回油管(已
使用几十年,管内
有油垢沉积);⑧更换主电机。⑵提前做好备件容易磨损和产
生环流处进行防磨保护:①进料端盖衬胶;②进、出料端盖局
部(易产生
环流处)金刚砂防磨保护;③进料衬套内表面金刚
砂防磨保护;④出料衬套导流筋局部(
易磨损处)及导流筋与
主体焊接处的焊缝金刚砂防磨保护;⑤出料端橡胶提升斗与端
p>
盖加强筋之间的间隙用水泥充填,减少环流对端盖的粉碎,延
长端盖
使用寿命。
8
、危废品管理,
2020
年安全环保工作安排
要求:实行全厂危险废弃物统一管理、集中
处理,杜绝污染责
任事故产生。工段督促班组严格按规定做好废油接纳
< br>,
并且回
收率达标。
9
,公道盘活备件和质料,降本增效:清查工段和
班组备品备件的储备环境
,盘活库存,合理申报采购计划。
10
、
继续坚持修旧利废工作:激励、支持维修班组做好修旧利废工
作,节约备件成本;养成
精打细算的良好习惯(精打细算是老
百姓家庭生存的一项必须技能,现场管理也要有如许
的理家看
法,要给维修人员贯注勤俭持家的头脑,也要适当地赐与肯定
< br>的经济嘉奖,以促进积极性):⑴把更换下的零部件重新清洗、
组合,再次使用:
①φ1600
圆盘给矿机用盘套及
13677-01-00
p>
减速箱修复;②B800
皮带运输机首轮及
ZQ400
减速箱修复;
③φ3245
球用开齿喷雾系统换向阀
43975
修复;④14/12
砂泵
用
2100Y1-LB
减速箱修复;⑤10/8
砂泵用
ZD35
减速箱修复;
⑥28m3
浮选机用刮板轴及
WD2.2-6
刮板减速箱修复;
28m3
p>
浮
选机用刮板轴及
WD2.2-6
刮板减速箱修复;⑦6/4
厂前泵底座
修复;⑧
不锈钢闸阀修复。⑵旧螺母在保证宁静性能的条件下,
重复使用(比如调换球磨机衬板时
,对螺母和垫片的回收利
用)。⑶发现使用中的设置装备摆设有局部磨损环境,及时采<
/p>
取措施进行修复、衬胶(球磨机进出料衬套、进出料端盖;砂
泵泵
壳;浮选机叶轮、定子、锥阀、中间箱、溜槽、溢流槽;
搅拌桶)。从近几年的修旧利废
统计表来看,全年经济效益相
当可观。
1
1
、大力
支持班组自主管理工作:班组学习氛围浓厚,维
修人员在日常工作发现问题、分析问题、
解决问题的过程中进
步了创新意识,其积极性也得到了很大的提高:⑴鼓励、帮助
维修人员总结和提炼技能心得,并加以推广(钳一徐初明《磨
机衬板吊
装工具的改进》已保举到场矿级公布,并已申报国家
专利)。⑵班组开展自主办理成效显
著,钳二徐乃钰课题《优
化设备结构,提高
10/8
渣浆泵使用周期》获厂一等奖,
2020
年
4
月获矿一等奖,并被保举到场公司级公布,从砂泵工艺结
构调整以来,效果良好,砂泵的使用寿命大大延伸,每套内衬
可使用
4
个月半左右,每年除节约备件外,节约的检修时间可
多处理原矿
7236
吨。
1
2
、全面
预算管理工作:
2020
年泗洲厂全面预算管理推进
工作进度安排表明确规定了阶段安排、任务内容、计划时间。
立足现行的筹
划管理系统,推进全面预算管理工作,预计比年
初厂制定下达的责任成本分解计划至少节
约
240
万元(按照本
钱剖析筹划阐发
,备件成本需节约
24
万元):⑴梳理管理流
< br>程,实现材料备件在
ERP
系统出库时直接落到班组机台
,加强
班组机台日实行数据的时效性,实现“以日保月、以月保年”。
< br>⑵以考核为目的,借助全面预算管理实现考核向班组(机台)
深入,实现预算指标
分解、核算、管控、分析、考核和整改落
实到班组
(
机台
)
。⑶倡导一专多能,鼓励兼岗并岗,完善岗
级
配备,持续推行大工种、大班组、大职能室组织模式,采取机
构合并、资源整合、业务调整等方式,进一步精简高效。⑷加
强现场物资管理,盘活资产
,降低材料备件消耗,采取多种方
法对闲置资产举行盘活,充分进步资产利用服从。二、
2020
年工作亮点“安全生产,设备先行”,生产要保证均衡
、稳定、
安全、高效,设备必须拥有精良的设置装备摆设性能,对设置
< br>装备摆设举行精致办理,分别要注重“精”和“细”两个方面。
措施一:
1
、清查家底,盘活库存,合理申报计划;
2
、非标件改通用件;
3
、严格
控制成本,采用新技术,小改小革,提高维修质
量和效率;
4
、重视修旧利废工作;
5
、加强
辅材管理,减少浪费。就是精打细算,先算后干,
突出一个“精”字。措施二:
1
、强化责任意识,加强点检润滑;
2
、推行预防维修观念;
3
、③科
学、合理组织系统检修、同步检修;
4
、合理组织维修人员,均衡各班组
工作量;
5
、扎实做好设置装备摆设办理底子工作。就是细致筹划,
过
程控制,突出一个“细”字。三、
2020
年取得的工作经验<
/p>
1
、立足自身工作岗位,做好泗洲选矿厂二期磨浮工段的
设置装备摆设管
理工作,以良好的设备维护保养、高效的设备